美國ASCO電磁閥泄漏及放散閥根部開裂故障處理
接管道采用管徑Φ273mm×8mm的碳鋼管道,中間聯(lián)絡閥采用4MPa、DN250mm的氧氣截止閥。在聯(lián)絡閥前管道上安裝了DN100mm普通截止閥作為氧氣放散閥,閥門豎直向上安裝,根部距離管道約10cm,且根部沒有加頸固定,閥門上部放空口向上引出約80cm。
1、故障現(xiàn)象
氧氣管道連接后正常運行約1年,就出現(xiàn)了泄漏現(xiàn)象。
(1)DN250mm氧氣截止閥關閉不嚴。雖然關閉了閥門,但在下游側法蘭處氣體泄漏較大。
(2)DN100mm氧氣放散閥根部開裂。主要原因是由于該段管道恰好位于活塞氧壓機出口段,振動較大,長期振動致使閥門底部連接管道與主管道連接處開裂,中壓氧氣大量放散,安全隱患較大。
由于主線用氧量較大,且在3套21000m3/h空分設備側沒有安裝閥門將其供應氧氣管網的氣源切斷,暫時沒有時間排除此安全隱患。于是臨時制作了個鋼制卡子,對氧氣管道放散處進行了臨時處理,并在周圍10m范圍內設置了臨時警戒區(qū)域。
2、處理措施和過程
制氧工序的檢修直與煉鋼、煉鐵和不銹鋼等主線工序的檢修同步進行。根據(jù)公司檢修計劃,于2006年9月27日對上述安全隱患進行處理,具體處理措施為:
(1)將原DN250mm氧氣截止閥作為段管道使用,閥門常年處于開啟狀態(tài);并緊固兩側法蘭,確保法蘭連接處不泄漏氧氣。在管道上重新加裝個壓力為614MPa的DN250mm氧氣截止閥,將此閥門作為平時操作用切斷閥(中間聯(lián)絡閥)。
(2)補焊放散管道開裂處,并對此段管道和閥門進行固定;更換6000m3/h空分設備送氧管道三通閥。
施工中,按照卸壓2小時、置換1小時、管道拆除6小時、新增閥門和管道加裝6小時、吹掃1小時、打壓查漏1小時和恢復送氣(抽盲板和送氣)1小時的程序進行施工組織,共計18小時。卸壓、置換完畢后,施工人員在距離聯(lián)網管道三通閥6m處的氧壓機出口管道以及在6000m3/h空分設備送氧管道6m處,對管道進行斜口切割。并在以上兩個切開處設置擋板,防止聯(lián)絡閥法蘭拆開后氧氣泄入管道。拆除原氧氣聯(lián)絡閥6000m3/h空分設備側法蘭螺絲,脫開法蘭,將盲板緊固在閥門法蘭上,確保盲板不脫落。將拆除管道垂直落下后,為防止聯(lián)絡閥法蘭拆開后氧氣泄入管道,保留管道兩斜口切開處設置的擋板,拆除原氧氣聯(lián)絡閥盲板。將不銹鋼短節(jié)以及法蘭和新增的氧氣聯(lián)絡閥(閥門處于全開狀態(tài))與原氧氣聯(lián)絡閥法蘭進行連接。確定法蘭緊固后,緩慢關閉新增氧氣聯(lián)絡閥,并在新增氧氣聯(lián)絡閥的6000m3/h空分設備側加設盲板。
施工完畢后,打磨原管道焊口,同時焊接氧壓機出口管道上的Φ273mm×8mm、45°彎頭以及送氧管道上的Φ273mm×8mm、45°Y形三通閥。焊接完畢后,檢修人員在吊車的配合下,將新增氧氣聯(lián)絡閥出口法蘭(法蘭提前與出口管道進行焊接)與閥門相連。連接完畢后,將出口管道另端與45°Y形三通閥焊接,同時將氧壓機出口管道與45°Y形三通閥焊接。
3、實施效果
施工完畢后,進行恢復送氣操作,拆除新增氧氣聯(lián)絡閥盲板、氧氣球罐盲板,恢復各氧壓機送氧閥,打開新增氧氣聯(lián)絡閥,用氧氣對管道殘余氮氣進行置換。10分鐘后,在管道放散處進行氣體成分化驗,合格后恢復正常送氧。此次氧氣管道放散閥根部開裂處理及加裝聯(lián)絡閥技術改造成功。
4、結束語
這次安全隱患排除,在施工前個月就著手開始人員、材料、機具和技術方案等準備。由于準備工作充分,對現(xiàn)場可能出現(xiàn)的各種情況提前進行針對性預防,實際施工進度*可控,并比原計劃完成施工時間略有提前。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。