產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
杭州二手煤泥烘干機(jī)價格購買二手煤泥烘干機(jī)zui大的問題就是無法保證質(zhì)量和售后,而這也是二手煤泥烘干機(jī)價格低、設(shè)備便宜的主要原因。還有一種情況就是您可以該二手煤泥烘干機(jī)的原生產(chǎn)廠家,通過三方協(xié)定,將二手煤泥烘干機(jī)的售后問題解決,并就設(shè)備可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行協(xié)商,確保自己的利益不受損失,在杭州二手煤泥烘干機(jī)價格*出售烘干機(jī) 煤炭烘干機(jī) 煤泥烘干機(jī) 哪里有烘干機(jī)設(shè)備需要的客戶請及時與我公司。
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對于煤泥烘干機(jī)這種大型設(shè)備來講,設(shè)備質(zhì)量售后是非常重要的兩個方面,客戶在購買煤泥烘干機(jī)的時候一定要特別注意 ,華誼干燥設(shè)備有限公司煤泥烘干機(jī)
煤泥干燥特性
圓盤過濾機(jī)回收的煤泥濾餅粒度細(xì)、水分高和粘度大,流動性極差,不便于貯、裝、運(yùn)和利用。其主要特征是,粘附性強(qiáng),運(yùn)輸和給料困難,干燥過程中不易分散,而且易使己分散的物料重新粘結(jié)成團(tuán)。其水分和物料結(jié)合的狀態(tài)屬毛細(xì)管水、滲透水、吸附水和結(jié)構(gòu)水,故水分在物料中的傳遞阻力較大。因此,必須設(shè)法將物料分散成細(xì)小顆粒,增加其表面積,以增加熱交換面積而減少傳熱傳質(zhì)的阻力,從而大幅度降低干燥所需的時間和熱能消耗。
2.2內(nèi)部結(jié)構(gòu)
NXG3.4×20滾筒式干燥機(jī),由簡體、托輪裝置、傳動裝置、擋托輪裝置和密封裝置等組成。為適應(yīng)煤泥干燥,對其內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重點(diǎn)研究。
(1)揚(yáng)料板為圓弧形蓖條式,死角小,物料易于流動破碎且揚(yáng)塵量?。?/p>
(2)干燥機(jī)縱向有錨鏈清掃裝置,簡體每轉(zhuǎn)一周,便對揚(yáng)料板內(nèi)外清掃一次;
(3)將干燥機(jī)縱向分6個區(qū)間(如圖1):1區(qū)間為大傾角導(dǎo)料板;2區(qū)間為傾斜揚(yáng)料板;3區(qū)間為活動蓖條式翼板;4區(qū)間為帶自動清掃裝置的圓弧型揚(yáng)料板;5區(qū)間為帶清掃裝置的圓弧型蓖條式揚(yáng)料板;6區(qū)間為無揚(yáng)料板區(qū)。
大傾角導(dǎo)料板(1區(qū)間),將給入簡體內(nèi)的濕物料迅速向揚(yáng)料板(2區(qū)間)傾斜,并隨滾筒的轉(zhuǎn)動和其自身的傾斜度,物料被自筒底提至筒頂而落下,與進(jìn)入的高溫?zé)煔鈱?shí)現(xiàn)對流干燥。3區(qū)間的活動蓖條式翼板可將物料排散,擴(kuò)大物料與熱介質(zhì)的接觸面積。當(dāng)物料移到第4區(qū)間時,揚(yáng)料板對物料的提升能力加強(qiáng)。為防止物料在揚(yáng)料板上粘結(jié),清掃裝置可對圓弧形揚(yáng)料板內(nèi)外進(jìn)行自動清掃并兼有破碎作用。當(dāng)物料移到圓弧形蓖條式揚(yáng)料板(第5區(qū)間)時,部分物料干燥后呈粉狀不再被提升而由揚(yáng)料板蓖條的間隙漏下;未干燥物料仍隨揚(yáng)料板提升、拋灑摔落、破碎后被干燥,其干燥后的松散物料進(jìn)入第6區(qū)間。為減少揚(yáng)塵,此區(qū)間不設(shè)揚(yáng)料板,物料滑行出干燥機(jī)而進(jìn)入排料箱,完成整個干燥過程,富通新能源銷售木屑烘干機(jī)、鋸末氣流式烘干機(jī)等機(jī)械設(shè)備。
3、工藝系統(tǒng)配置
安太堡礦選煤廠原裝備有美國引進(jìn)的麥克納利沸騰床干燥機(jī)及其工藝系統(tǒng)。因其不能適應(yīng)煤泥干燥一直閑置未用?,F(xiàn)利用2臺新結(jié)構(gòu)的NXG3.4×20型滾筒干燥機(jī)代替2臺沸騰床干燥機(jī),并配上給料機(jī)、排料機(jī)和煙氣管道,原有燃燒爐、來料系統(tǒng)、出料系統(tǒng)和除塵系統(tǒng)保留不動,形成新的滾筒干燥工藝生產(chǎn)系統(tǒng),如圖2所示。
過濾機(jī)煤泥濾餅及少量中煤經(jīng)緩沖倉( 701)、給料機(jī)(703)、給料箱(705)進(jìn)入滾筒干燥機(jī)(707);燃燒爐(704)產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)給料箱(705)也進(jìn)干燥機(jī)。在干燥機(jī)內(nèi),物料與高溫?zé)煔膺M(jìn)行質(zhì)熱交換,濕物料中的水分進(jìn)入高溫?zé)煔狻8珊螽a(chǎn)品經(jīng)排料箱(709)、排料機(jī)(711)至排料皮帶運(yùn)輸機(jī)( 713)外運(yùn)裝倉。高溫?zé)煔鈱崃總鹘o濕物料,并攜帶蒸發(fā)水分在引風(fēng)作用下,經(jīng)排料箱(709)、旋風(fēng)除塵器(712、714)、引風(fēng)機(jī)(718)、濕式除塵器(720)凈化后排至大氣。
杭州二手煤泥烘干機(jī)
4、生產(chǎn)應(yīng)用
安太堡礦選煤廠入洗能力15 Mt/a,煤泥產(chǎn)量80~100×l04 t/a,水分28%~30%,灰分28%~32%,發(fā)熱量17.98~18. 82 MJ/kg。干燥系統(tǒng)投產(chǎn)前,煤泥全部隨矸石排至排土場,既浪費(fèi)資源又污染環(huán)境。改造后,將煤泥水分干燥至15%以下,全部煤泥作為商品煤出售,取得了顯著的社會和經(jīng)濟(jì)效益。表2為工業(yè)性試驗(yàn)結(jié)果。
(1)改后干燥系統(tǒng)新老設(shè)備基本匹配。入料水分26%左右時,產(chǎn)品水分可保證在15%以下,處理能力可達(dá)137 t/h以上,干燥機(jī)蒸發(fā)強(qiáng)度高達(dá)102.5~120.5 kg/m3.h;
(2)由于受燃燒爐設(shè)計出口溫度(593 C)限制,干燥機(jī)的入口溫度在600 C左右,達(dá)不到滾筒干燥機(jī)要求的入口溫度700~800℃,降低了滾筒干燥機(jī)干燥過程中加速干燥階段的干燥推動力,因而影響了干燥機(jī)內(nèi)的熱質(zhì)交換速度;
杭州二手煤泥烘干機(jī)(3)由于干燥系統(tǒng)中風(fēng)速過大,使熱介質(zhì)在干燥機(jī)內(nèi)停留時間過短,導(dǎo)致滾筒干燥機(jī)出口溫度在200 ℃左右,高出設(shè)計溫度100 C左右,排煙熱損失過大,影響干燥系統(tǒng)熱利用率。因此,應(yīng)在干燥機(jī)內(nèi)增設(shè)阻尼裝置,以增加煙氣在干燥機(jī)內(nèi)的停留時間,使之與煤泥進(jìn)行充分的熱質(zhì)交換,提高干燥系統(tǒng)的熱利用率。
該干燥系統(tǒng)1995年1月進(jìn)入正常運(yùn)行。系統(tǒng)處理能力120 t/h以上,干后產(chǎn)品水分15%以下,年經(jīng)濟(jì)效益近4 000萬元,同時,避免了煤泥對礦區(qū)生態(tài)環(huán)境的污染,社會效益亦十分顯著。