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行業(yè)產(chǎn)品
據(jù)我司跟客戶的溝通了解到,焦化廢水是焦炭生產(chǎn)過程中,來自于配合煤水份和煉焦過程反應的化合水,隨荒煤氣回收經(jīng)蒸氨處理產(chǎn)生的含酚氰廢水,由于近年來的環(huán)保管控要求日益嚴格,故此對焦化廢水減量化、無害化處理。
我司與客戶商討溝通后,客戶決定到廠考察。
6月7日,客戶到廠。
經(jīng)過我司的對項目實際情況做了總結(jié),廢水主要成分包括COD≤4000mg/L,氨氮≤50mg/L,pH值:6~9,揮發(fā)酚≤700mg/L,青化物≤20mg/L。原一區(qū)蒸氨廢水工藝為AAO+芬頓,二區(qū)蒸氨廢水工藝為AAO,三區(qū)蒸氨廢水工藝為AAO生化系統(tǒng)+超電解(芬頓)+生物曝氣濾池,一、二、三區(qū)蒸氨廢水處理系統(tǒng)均含有投加稀釋水的設計(蒸氨廢水:稀釋水=1:1)。一、二區(qū)處理后廢水均送至污水處理廠進一步處理后回用至各廠工業(yè)補充水,三區(qū)處理后廢水全部送至鐵廠高爐沖渣。但各區(qū)處理后總水量偏大不符合減量化、無害化的管理理念,也影響到達標外排的戰(zhàn)略目標,所以急需規(guī)劃新的廢水處理工藝方案并提高處理后水質(zhì)。中水系統(tǒng)濃水需達到《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》(GB16171-2012)中規(guī)定的間接排放限值要求。
結(jié)合實際蒸氨廢水需處理量和現(xiàn)場占地空間有限無法擴建的情況,我公司決定將一、二、三區(qū)蒸氨廢水統(tǒng)一到三區(qū)廢水系統(tǒng)處理,并采取零稀釋水的工藝,增設預處理系統(tǒng)以降低蒸氨廢水污染物濃度,從而實現(xiàn)現(xiàn)有三區(qū)生化系統(tǒng)處理能力可滿足3個生產(chǎn)區(qū)產(chǎn)生的蒸氨廢水處理需要的目標,預處理系統(tǒng)(新增)、生化系統(tǒng)(更新厭氧缺氧池舊的花環(huán)填料、好氧曝氣微孔改為懸插式)、混凝加藥系統(tǒng)(完善加藥種類)、增設中水系統(tǒng)(臭氧發(fā)生器、催化氧化塔、一級超濾反滲透),產(chǎn)水自回用水池送至三區(qū)工業(yè)水蓄水池作為生產(chǎn)消防水補充水,濃水收集在濃鹽排放水池,送至高爐沖渣水池作為沖渣補水。
為保證生化處理后廢水能順利進入中水系統(tǒng)進行深度處理,需要對生化處理后廢水進行混凝、排泥操作,在原有混凝沉淀系統(tǒng)的基礎上,完善加藥藥劑種類和投加點位,利用凈水劑、聚鐵、液堿等藥劑將廢水進行絮凝沉淀。
為達到中水回用的設計規(guī)劃目標,經(jīng)多方技術(shù)交流實驗確定采用“臭氧氧化+多介質(zhì)過濾器+保安過濾器+超濾膜過濾+反滲透膜"的處理工藝。
6月11日設備完成, 以發(fā)往客戶收貨地,同時我司派遣安裝師傅指導安裝。
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