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本月7號,一家電鍍工廠的采購部門聯(lián)系到我公司,根據(jù)客戶的要求,我公司工程師前往項目地收集原水,以及考察廢水來源。
根據(jù)我公司采集的情況,廢水來源主要有表面處理、電鍍、噴涂等生產(chǎn)工藝,廢水產(chǎn)污量為2600m3/d?,F(xiàn)有廢水處理將前處理廢水、含氰廢水、含鉻廢水、混排廢水和綜合廢水分質(zhì)處理,廢水水質(zhì)復(fù)雜,含有鎳、鋅、鉻等多種重金屬離子,還含有有機物、氨氮、酸堿污染物,原污水處理流程采用常規(guī)物化工藝+水解酸化+接觸氧化工藝處理。但由于廢水中有機物含量高,末端生化處理工藝無法滿足電鍍廢水排放標(biāo)準(zhǔn),因此客戶邀請我公司對電鍍廢水處理設(shè)施的升級改造。
8日,客戶一行抵達我公司生產(chǎn)廠區(qū)視察。我公司相應(yīng)的為其介紹了改造流程。
我公司針對廢水的特點,試驗了多種處理方法,根據(jù)最終出水?dāng)?shù)據(jù)的表現(xiàn),在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上增加膜過濾系統(tǒng)的出水效果表現(xiàn)較好。
故此我公司重新優(yōu)化了車間廢水分質(zhì)預(yù)處理設(shè)施和分類收集管道。針對出水COD超標(biāo)問題,重點將原有“解酸化+接觸氧化"水工藝段改造為“缺氧池+MBR"工藝,所有廢水經(jīng)預(yù)處理后統(tǒng)一進入新改造生化工藝段,對廢水實施膜分離深度處理。
經(jīng)過改造后的廢水處理設(shè)施具有工藝模塊化,自動程度化高,操作簡便的特點。經(jīng)過多次小試MBR系統(tǒng)正常運行后,有機物、氨氮去除效果好,對部分重金屬還具有吸附效果,能夠保證出水水質(zhì)穩(wěn)定達標(biāo)。廢水處理系統(tǒng)處理出水達到《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)。
當(dāng)天,客戶在看到多次小試出水的水質(zhì)情況后,與我司簽訂了合作協(xié)議,根據(jù)協(xié)議要求,設(shè)備預(yù)計在14日出廠檢測后發(fā)往客戶園區(qū)。
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