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安徽池州某酒廠開展黃酒制造項(xiàng)目,該項(xiàng)目廢水水量為100噸每天,對廢水出水標(biāo)準(zhǔn)為COD低于50mg/L,《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996)一級A標(biāo)準(zhǔn)。
杰魯特檢測人員受邀來到酒廠,該廠廢水中的主要污染物為長鏈淀粉、短鏈淀粉、糊精、植物蛋白及可溶性糖類等,其中包含了大量的淀粉、蛋白質(zhì)、糖類、氨基酸等有機(jī)成分,這些成分在水中不易分解,COD也高達(dá)4560mg/L,PH值偏向酸性。
根據(jù)對廢水水質(zhì)的檢測總結(jié),廢水處理適合采用厭氧和好氧相串聯(lián)的方式,主要包括UASB反應(yīng)器和SBR反應(yīng)器。。將UASB和SBR兩種處理單元進(jìn)行組合,所形成的處理工藝突出了各自處理單元的優(yōu)點(diǎn),使處理流程簡潔,節(jié)省了運(yùn)行費(fèi)用,而把UASB作為整個(gè)廢水達(dá)標(biāo)排放的一個(gè)預(yù)處理單元,在降低廢水濃度的同時(shí),可回收所產(chǎn)沼氣作為能源利用。同時(shí),由于大幅度減少了進(jìn)入好氧處理階段的有機(jī)物量,因此降低了好氧處理階段的曝氣能耗和剩余污泥產(chǎn)量,從而使整個(gè)廢水處理過程的費(fèi)用大幅度減少。采用該工藝既降低處理成本,又能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
在黃酒生產(chǎn)污水處理過程中將黃酒生產(chǎn)污水先進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行預(yù)處理,通過投加氫氧化鈉將廢水pH值調(diào)至6.8~7.2,泵攪拌,水力停留時(shí)間為8~12h。
將調(diào)節(jié)池出水排入?yún)捬跻苿?dòng)床生物膜反應(yīng)器,水力停留時(shí)間為18~24h,利用活性污泥和生物膜中的厭氧微生物將大分子有機(jī)物分解成小分子有機(jī)物。
將厭氧移動(dòng)床生物膜反應(yīng)器出水排入序批式活性污泥池,利用好氧和兼氧微生物去除廢水中大部分小分子有機(jī)物,水力停留時(shí)間為16~20h,采用風(fēng)機(jī)曝氣經(jīng)微孔曝氣器進(jìn)行水中,溶解氧濃度為2~4.5mg/L。
將序批式活性污泥池出水排入混凝沉淀池,投加聚合氯化鋁進(jìn)行混凝沉淀深度處理,水力停留時(shí)間為5~8h,混凝沉淀池出水可達(dá)標(biāo)排放。
這種黃酒生產(chǎn)污水處理工藝的處理效果好,且抗沖擊性強(qiáng),出水可以穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
9月10日,在杰魯特技術(shù)團(tuán)隊(duì)和酒廠馬總深入的溝通下,項(xiàng)目方案最終確定,工期為2個(gè)半月,項(xiàng)目由我司張師傅全權(quán)負(fù)責(zé)。
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