山東杰魯特環(huán)保科技有限公司是專業(yè)生產(chǎn)污水處理設備,醫(yī)院一體化污水處理設備,農(nóng)村生活污水處理設備的生產(chǎn)廠家,從設計-制造-安裝都是杰魯特人內(nèi)部自己的工作人員親自操作,的保證了產(chǎn)品的質量、應用、操作方便和設備的美觀。我們奉行“商以信為本,人以誠為本”的企業(yè)精神,以強烈的責任感,致力于改善人類生存環(huán)境,努力創(chuàng)造更好
物化法處理松脂加工一體化污水處理設備
在松香、松節(jié)油生產(chǎn)過程中,松脂洗滌、澄清所產(chǎn)生的廢水是松脂加工廠主要的污染散發(fā)源,一般說來,此廢水屬有機有毒高污染負荷類。今天,我們就來了解一下物化法處理松脂加工廢水案例。
一、工程概況
福建某公司是一家主要生產(chǎn)松香樹脂中間體的林化企業(yè),生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生含有大量松脂、松節(jié)油等成分復雜的高濃度有機廢水,可生化性較差。針對以上特點,本工程主體采用“絮凝反應沉淀→絮凝反應氣浮→過濾”的處理工藝,歷經(jīng)4個月的調(diào)試、整改、運行后通過竣工驗收,其監(jiān)測結果表明,出水*預先約定的回用水水質要求,實現(xiàn)*。
二、廢水水量與水質
該公司有2條年產(chǎn)達10萬噸馬來松香樹脂中間體的生產(chǎn)線,平均日產(chǎn)100t馬來松香,單位產(chǎn)品排水率約1.6m3,每天生產(chǎn)廢水160m3,工藝設計按24h連續(xù)運行,即處理規(guī)模6.7m3/h。
進入廢水處理的廢水包括生產(chǎn)工段廢水、車間沖洗廢水和松脂保養(yǎng)廢水。生產(chǎn)工段排水量約1.3m3/t松香,占廢水總量的80%,內(nèi)含成分復雜,污染物濃度高?;旌蠌U水的CODcr、SS、油脂和Fe2+等指標均較高,B/C值小于0.1?;谔幚砉に嚳尚行?、處理成本及生產(chǎn)用水水質要求等方面的綜合考慮,廠方要求廢水經(jīng)處理后全部回用生產(chǎn)?;旌蠌U水與回用水水質指標見表1。
三、處理工藝
確定處理工藝之前,已在實驗室、生產(chǎn)現(xiàn)場進行了多次實驗,結合處理設施建設場地、廢水特征等因素,并根據(jù)設施試運行出現(xiàn)的問題,不斷調(diào)整與改進,終處理工藝流程如圖1所示。
四、設計要點
1. 預處理
預處理包括吊篩、沉渣、隔油和加堿預沉。生產(chǎn)外排廢水的水溫約80℃,此時攜帶大量的SS主要是樹皮、木屑、砂石等原料帶進的雜物,它們均可被吊篩截留。隨著水溫下降,大量松脂、松節(jié)油亦隨之析出、聚集,可通過沉渣和隔油設施收集回收再利用。鑒于處理站離車間廢水排放口較遠,輸送過程中仍會有松脂析出而堵塞管路,整改時設置了投加NaOH的預沉設施,大限度地避開管道堵塞。
2. 調(diào)節(jié)
廢水進入調(diào)節(jié)池時水溫一般為55~60℃,采用鼓風機鼓風攪拌降溫,12h后水溫可降至40~45℃,基本可保證后續(xù)物化處理有較佳的效果。
3. 沉淀、氣浮與過濾
為了使流程盡量簡練、緊湊,便于操作,對設備構造與材料選型均進行了以下優(yōu)化設計:
(1)絮凝反應區(qū)采用穿孔旋流形式,并與沉淀區(qū)或氣浮區(qū)合建。
(2)沉淀形式根據(jù)投加Ca(OH)2后產(chǎn)生的絮體密度大、易沉的特征選用斜板沉淀。
(3)溶氣方式用氣液混合泵替代常規(guī)空壓機、溶氣罐和溶氣泵的組合模式;同時過濾罐濾料選用纖維球,可直接反沖洗,省了氣體反沖洗設施。
物化法處理松脂加工一體化污水處理設備
五、調(diào)試運行及驗收監(jiān)測
1. 調(diào)試運行
調(diào)試運行歷時三個半月,絮凝反應的水溫在35~45℃之間,調(diào)試運行包括設備試運行和工藝參數(shù)調(diào)試。通過設備的試運行,發(fā)現(xiàn)了析出的松脂堵塞廢水輸送管道現(xiàn)象,于是對廢水預處理系統(tǒng)進行整改,增設一套投加NaOH預沉的鋼結構設備,解決了廢水輸送問題。
工藝參數(shù)調(diào)試主要進行投藥量和溶氣水量的調(diào)控。藥劑調(diào)配濃度分別為:Ca(OH)2為過飽和乳液,Al2(SO4)3為10%溶液,PAM為1‰溶液。藥劑投加采用pH監(jiān)測儀配套計量泵進行,反應的pH值控制范圍和相應藥劑投加量為:絮凝反應沉淀池pH值范圍9.0~10.5,Ca(OH)2投加量4kg/h;絮凝反應氣浮池pH值范圍6.6~7.2,Al2(SO4)3投加量1.6 kg/h,PAM投加量0.054 kg/h。溶氣水比例R=30%,壓力0.3~0.4Mpa。
2. 驗收監(jiān)測
系統(tǒng)穩(wěn)定運行2周后,由環(huán)境監(jiān)測站連續(xù)2d的取樣監(jiān)測,其結果表明:處理后出水全部回用到生產(chǎn)車間,水質*達到設計和回用水的要求。