產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
FURNAN中國臺灣福南葉片泵VHO-F08-A1高壓柱塞泵具有壓力高、結(jié)構(gòu)緊湊、效率高和流量調(diào)節(jié)方便等優(yōu)點(diǎn),已被廣泛用于各大油田注水站;
高壓柱塞泵振動原因分析高壓柱塞泵振動主要是柱塞泵設(shè)備振動和管匯振動。通過對回灌站柱塞泵系統(tǒng)的分析,認(rèn)為造成柱塞泵系統(tǒng)振動的主要原因有以下幾點(diǎn):
過流介質(zhì)物性差高壓柱塞泵設(shè)備振動的主要原因是柱塞與缸體間隙大,柱塞閉合不嚴(yán),導(dǎo)致泵體振動大;超稠油回灌站柱塞泵的過流介質(zhì)為生產(chǎn)污水,經(jīng)水質(zhì)化驗(yàn)分析可知,污水中硫酸鹽還原菌、溶解氧及侵蝕性二氧化碳含量超標(biāo),且污水結(jié)垢趨勢*,導(dǎo)致泵房內(nèi)有2臺泵柱塞及凡爾閉合不嚴(yán),所以存在設(shè)備振動。
過流介質(zhì)物性差也容易造成管路閥門銹蝕堵塞,從而導(dǎo)致閥門密封不嚴(yán),引發(fā)管路壓力變化,而產(chǎn)生振動?,F(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),有3臺泵的進(jìn)口閥門已經(jīng)銹蝕嚴(yán)重,關(guān)閉不嚴(yán)。
過流介質(zhì)脈動沖擊 高壓柱塞泵管匯振動主要原因是管線中液體的脈動沖擊和水擊現(xiàn)象。高壓柱塞泵在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,由于吸入和排出的間斷性以及活塞的變速運(yùn)動,使管路中的液流壓力和流量呈周期性變化,這種現(xiàn)象稱為液流的壓力脈動。尤其當(dāng)流體的激振頻率與管系的固有振動頻率接近或成倍數(shù)時(shí),會引起管道系統(tǒng)的共振。柱塞泵的排出壓力變化大與柱塞泵的流量不均勻有關(guān),柱塞泵的液缸數(shù)不同,其流量不均勻系數(shù)也不相同。不均勻系數(shù)越小,柱塞泵的流量、壓力脈動就會大大減少,柱塞泵泵體的振動也會降低[1]。
過流介質(zhì)水擊現(xiàn)象高壓柱塞泵在運(yùn)行時(shí)管路中的流體流速的突然變化,會造成管內(nèi)壓強(qiáng)在大范圍內(nèi)波動,形成水擊現(xiàn)象,導(dǎo)致管路劇烈振動。當(dāng)管線的過流介質(zhì)和管材的彈性系數(shù)相同時(shí),影響水擊傳播的主要因素是管線的管徑和壁厚。流速相同下,管徑越大,壁厚越小,管線的水擊傳播速度也越小,管線的水擊壓力也越小;管徑越小,壁厚越大,管線的水擊壓力也越大。在柱塞泵的進(jìn)出口安裝穩(wěn)壓器(蓄能器)可以大大降低水擊壓差,也可以降低管匯振動。
柱塞泵供液不足 高壓柱塞泵的進(jìn)口供液不足也是產(chǎn)生管匯振動的一個(gè)原因。當(dāng)柱塞泵進(jìn)口供液不足,會引起柱塞泵進(jìn)入空氣,造成柱塞泵的振動幅度增加。通過現(xiàn)場割開單泵進(jìn)口管線和供液總管發(fā)現(xiàn),由于水質(zhì)原因?qū)е鹿芫€結(jié)垢銹蝕*,影響到每臺泵的供液;
配管安裝不當(dāng)高壓柱塞泵進(jìn)出口及高壓回流管安裝不當(dāng)也是產(chǎn)生管匯振動的一個(gè)原因?,F(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),超稠油回灌站回灌泵房內(nèi)有3臺進(jìn)口管線安裝高度距離地面0.85m,偏高;個(gè)別進(jìn)口管線支撐固定不嚴(yán),部分支撐已經(jīng)脫落;同時(shí),管道進(jìn)口籃式過濾器出口設(shè)有閥門,增加了水力摩阻;進(jìn)口管線安裝長度偏長;以上這些配管安裝等問題,均是導(dǎo)致高壓柱塞泵進(jìn)口管匯產(chǎn)生共振的原因。
高壓柱塞泵減振措施通過對超稠油回灌站柱塞泵的振動原因分析,可以看出過流介質(zhì)差、壓力脈動和水擊現(xiàn)象是導(dǎo)致泵體及管匯振動的主要因素,直接造成了這4臺高壓柱塞泵設(shè)備振動和管匯振動,從而影響了注水系統(tǒng)的正常平穩(wěn)運(yùn)行。結(jié)合相應(yīng)的影響因素,提出以下相應(yīng)的減振措施:
低壓變量葉片泵VHO-F-08,VHO-F-12,VHO-F-15,VHO-F-20.
VHO-F-08-A2,VHO-F-08-A1,VHO-F08-A2,VHO-F08-A1,
VHO-F-12-A2,VHO-F-12-A1,VHO-F12-A2,VHO-F12-A1,
VHO-F-15-A2,VHO-F-15-A1,VHO-F15-A2,VHO-F15-A1,
VHO-F-20-A2,VHO-F-20-A1,VHO-F20-A2.VHO-F20-A1
對過流介質(zhì)物性即水質(zhì)進(jìn)行治理,在源頭上解決水質(zhì)惡化對泵、閥門、過濾器等設(shè)備的影響。同時(shí),高壓柱塞泵進(jìn)出口及高壓回流管線的管材在材質(zhì)選擇上,應(yīng)盡量選用耐腐蝕管材,采用鋼制管道時(shí)盡量做好管道內(nèi)防腐。以降低進(jìn)口管線的沿程摩阻,從而減少管線由于受力較大引起的流體脈動現(xiàn)象。
對2臺存在設(shè)備振動的高壓柱塞泵,由廠家進(jìn)行柱塞和凡爾等維修,改善泵體的過流條件,提高閉合程度,解決泵體振動問題。
泵進(jìn)口管線靠近泵進(jìn)液端增設(shè)進(jìn)口穩(wěn)壓器(蓄能器),大大降低了流體進(jìn)出泵閥產(chǎn)生的水擊壓差,降低了進(jìn)口管線的振動;保證了過流介質(zhì)的流態(tài)穩(wěn)定,有效改善進(jìn)口管路壓力及流量特性,使優(yōu)化泵柱塞泵配管工藝安裝。將進(jìn)口管線安裝高度由目前的0.85m降低至0.5m;泵房內(nèi)新建一條泵供水總管,規(guī)格為DN250,滿足3臺泵供水;原DN200管線進(jìn)行材質(zhì)更換,滿足剩下2臺泵的供水;同時(shí),將部分泵進(jìn)口管線由DN100改為DN150,改造后,降低了介質(zhì)在管內(nèi)的流速,解決了泵供液不足的問題,減少進(jìn)口管匯振動問題。
加強(qiáng)高壓柱塞泵系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)。定期對進(jìn)口管路上的閥門、籃式過濾器進(jìn)行清洗,防止結(jié)垢引起水流不暢;同時(shí)將過濾器出液端閥門取消,改善泵入口水力條件,減少閥門壓降及閥門關(guān)閉不嚴(yán)引起的振動。
單泵進(jìn)口管線更換后,撓性膠管處支撐必須加固;同時(shí),進(jìn)口管線更換材質(zhì)后,管線支撐必須重新安裝并加固;管線支墩處地基需進(jìn)行夯實(shí)處理,減少管線的水擊壓力產(chǎn)生管線振動。
超稠油回灌站的高壓柱塞泵通過以上這些減振措施改造后,大大降低了注水泵進(jìn)口管線振動問題,減少了管線和閥門的維修次數(shù)。有效的延長了回灌站連續(xù)平穩(wěn)工作時(shí)間,避免了回灌站頻繁檢修隊(duì)回灌井注入量的影響,降低了回灌系統(tǒng)的維護(hù)維修費(fèi)用,保證了油田生產(chǎn)的平穩(wěn)運(yùn)行。
FURNAN中國臺灣福南葉片泵VHO-F08-A1高壓柱塞泵在設(shè)計(jì)選型中應(yīng)充分考慮設(shè)備的振動情況和運(yùn)行平穩(wěn)性,并及時(shí)向廠家提供流體介質(zhì)的物性,以便廠家選擇合適的設(shè)備配件,減少設(shè)備的維修成本。(2)高壓柱塞泵在設(shè)計(jì)中應(yīng)充分考慮管線的供水總管,進(jìn)出口以及高壓回流管徑,防止由于供液不足造成振動;同時(shí)應(yīng)在進(jìn)出口安裝穩(wěn)壓器(蓄能器),減少水擊壓差,降低管匯的振動。(3)高壓柱塞泵進(jìn)出口及回流管線安裝時(shí),應(yīng)盡量考慮閥門、流量計(jì)、過濾器、管線的摩阻和共振問題,做好相應(yīng)的減振設(shè)計(jì),管線支撐按規(guī)范設(shè)計(jì),盡量減少管線的變徑,減少管線中流體的脈動現(xiàn)象,降低管匯的振動。(4)定期對泵閥、過濾器進(jìn)行檢驗(yàn),防止泵閥關(guān)閉不嚴(yán)引起振動。由于各大油田高壓柱塞泵的輸送介質(zhì)大部分是含油污水,其中含有大量的鹽分及腐蝕性物質(zhì),泵閥及過濾器工作一定時(shí)間后,就會關(guān)閉不嚴(yán)、堵塞,引發(fā)管路壓力忽高忽低產(chǎn)生劇烈振動[2]。因此,在運(yùn)行過程中,生產(chǎn)單位應(yīng)定期對高壓柱塞泵系統(tǒng)進(jìn)行檢查保養(yǎng),有問題立即更換,提高注水效率及柱塞泵的使用壽命。