氨氮超標是每個污水廠運營人員都為之頭疼的事情。
其一,導致氨氮超標情況發(fā)生的原因多且復雜,且往往問題之間具有關聯(lián)性。
供氣量不足或者硝化菌不夠沒有控制好水力停留時間,工藝設計的設施規(guī)模過小,處理負荷太小;硝化反應沒有控制好PH值、溫度、溶解氧、C/N比等條件
其二,一旦發(fā)生氨氮超標,整個系統(tǒng)的工藝調整周期不會短。
那么,當遇到硝化系統(tǒng)導致的氨氨超標情況,我們應該從哪些方面入手來排查問題點?下邊我們簡單來看三個硝化系統(tǒng)異常運行問
題。
現(xiàn)象一:硝化系統(tǒng)混合液的pH降低,硝化效率下降,出水NH3-N濃度升高。
1:堿度不足。
檢查二沉池出水中的堿度,如果小于20 mgL,則可判定系堿度不足所致,應進行堿度核算,確定投堿量。
2: 入流污水中的酸性廢水排放。
檢查入流污水的 pH,如果太低,可說明有酸性廢水排入,可采取石灰中和處理等臨時措施,并同時加強上游污染源管理
現(xiàn)象二:溫合液pH值正常,但硝化效率下降,出水NH3-N濃度升高。
① 供氧不足。
檢查混合液的DO值是否小于2 mg兒L,如果DO太低,可增加曝氣量。
② 溫度太低。
檢查入流污水或溫合液的溫度是否明顯降低,影響了硝化效果。解決對策可以有增加投運曝氣池數(shù)量或提高溫合液濃度MLVSS
3:入流TKN負荷太高。
檢查入流污水中的TKN濃度是否升高,如果升高,則應增加投運曝氣池數(shù)量或者提高曝氣池的MLVSS,并同時增大曝氣量。
4:硝化菌數(shù)量不足。
首先檢查是否排泥過量,如果排泥量太大,則減少排泥量;其次檢查是否由干某種原因導致二沉池飄泥,造成污泥流失,并采取控制對策,如果非以上兩個原因,則檢查是否入流污水的BOD5/TKN太大,使MLVSS中硝化菌比例降低??梢栽龃蟪醭脸赝A魰r間,降低
BOD5/TKN值。
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