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2周前,成都客戶通過平臺的推薦聯(lián)系到我司,本項目使用單晶硅片為原材料,生產(chǎn)太陽能電池,單晶硅生產(chǎn)過程中將產(chǎn)生大量含有高濃度氟化物、硝酸根、酸堿及有機物的廢水。
根據(jù)該客戶提供的資料,污水站排入廢水分為5股,其中車間濃堿廢水排放量為80m3/d,稀堿廢水排放量為2200m3/d,濃氟廢水排放量為80m3/d(其中酸刻蝕槽內(nèi)含硝酸濃氟廢水30m3/d,酸洗槽濃氟廢水50m3/d),稀氟廢水排放量為1700m3/d,廢氣洗滌塔廢水(含氟及氨)排放量為12m3/d,總計4072m3/d。經(jīng)過綜合分析,將各股廢水根據(jù)污染物種類及濃度進行單獨收集,通過調(diào)節(jié)池混合,均質(zhì)、均量進行調(diào)節(jié),保證污水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性,處理后出水需達到《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB30484—2013)中的間接排放標準。
4月18日,客戶到達廠區(qū)。
經(jīng)現(xiàn)場分析發(fā)現(xiàn),為保證物化系統(tǒng)出水氟離子達標,在混凝沉淀池中投加了過量的Ca(OH)2以及CaCl2,同時為節(jié)約藥劑,在三級混凝反應池中未投加Na2CO3,導致后續(xù)生化系統(tǒng)中的活性污泥鈣化嚴重,同時鹽分濃度較高,影響了生化系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,出水無法達到設計要求,針對這種問題我司及時進行了小試,調(diào)整藥劑投加方案,經(jīng)過重新調(diào)試后,污水處理系統(tǒng)出水能夠穩(wěn)定達標。
經(jīng)過考量我司最終決定采用綜合調(diào)節(jié)+三級混凝沉淀+兩級A/O組合工藝處理單晶硅太陽能生產(chǎn)廢水,出水水質(zhì)可穩(wěn)定達到《電池工業(yè)污染物排放標準》(GB30484—2013)中的間接排放標準。
目前設備已經(jīng)定制完成,預期4月25日發(fā)出!
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